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新加坡石油煉化公司與TLV合作的節(jié)能項目
TLV Pte Ltd (新加坡) - 2013/12/19
與TLV合作接近10年后,新加坡石油煉化公司開始想通過增強蒸汽疏水閥的管理來獲取節(jié)能效果。
作為新加坡三大煉油廠之一,新加坡石油煉化公司(SRC)在2003年一度受困于的疏水閥大量的故障。一份來自TLV的檢測結(jié)果表明,疏水閥的故障率高達50%。這表明每年單單蒸汽泄漏就造成了巨大的經(jīng)濟損失。
由于疏水閥的高故障率,SRC的能源及損失控制團隊與TLV合作開展了一個循序漸進替換故障蒸汽疏水閥的方案,包括蒸汽疏水閥檢測和監(jiān)控。為了提高所有疏水閥和工廠的可靠性,方案的一部分還包括了使用TLV的SS1和JH5自由浮球式疏水閥來代替故障的疏水閥。
方案在實施后的幾年內(nèi)取得了巨大成功。2004年疏水閥的故障率就減少一半,(相比于2003年),并且在之后的數(shù)年內(nèi)逐步減少,在2010年達到了歷史新低的5%以下。
新安裝的TLV疏水閥在方案中扮演著重要的角色。在中低壓力的應(yīng)用中,新安裝的TLV SS1蒸汽疏水閥在5年的服務(wù)期內(nèi)只有1.4%發(fā)生故障。在高壓應(yīng)用中,新安裝的TLV JH5蒸汽疏水閥在4年的服務(wù)期內(nèi)只有3.9%發(fā)生故障。
SRC的能源及損失控制團隊經(jīng)理對該方案非常滿意。他補充說TLV的蒸汽管理方案達到了“通過減少蒸汽損失和更好的疏水閥表現(xiàn)來實現(xiàn)更顯著的節(jié)能減排。”的效果。
最終的結(jié)果是,SRC不僅能夠節(jié)約大量的能源,減少碳排放量,還能通過更好的蒸汽疏水閥管理來大幅度地降低生產(chǎn)成本。
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